2024年8月,广西南达(民乐厂区)在集团合规部与兄弟厂的支持下,顺遂通过优衣库客户评厂。。评厂历程中,客户就生产流程提出要害建议:::将查片部移至电机部内部,分区域、分机到人,强化质量监控与响应速率;;;将原有两条缝盘悬挂线与线下挑撞、洗前查补整合为四条“缝挑查”悬挂线,镌汰搬运环节,提升缝挑出货效率。。
南达迅速响应,经集团审批后,于2024年12月使用原有装备及部分旧悬挂系统完成刷新。。实验历程中,查片小组率先入驻电机7针区域试点,实验机台牢靠、责任到人。。推动查片工与电机领班、值机员协同作业,实现质量问题现场发明、即时整改。。试点乐成后,查片部分为四组周全嵌入电机区域,并针对淡旺季制订A、B两套分机方案,进一步提升质量跟踪效率。。
工厂还在客户建议基础上,将配下栏环节前置至查片部分,实现就近配片、实时跟进,有用缓解衫片积压,形成“织机—查片—配下栏”流通动线。。缝盘工序则通过新增120个旧悬挂站位,将生产线扩展至四条共240站,显著扩大缝挑产能。。借鉴兄弟厂成熟模式,南达将挑撞与洗前查补纳入悬挂系统,实现半天内从挂片到后整洗水的快速流转,有用支持优衣库PH3短交期订单,提升整体反映速率。。
在客户与集团品管部分的配合推动下,工厂围绕“人机料法环”周全推进质量改善。。一年间,员工从初期对优衣库订单的畏惧,转为自动争取。。高标准发动质量与效率同步提升,电机与缝挑部分毛利率显著增添,形成良性循环。。未来,后整部分将通过争取部分自检权,进一步降低第三方检品支出,持续提升谋划效益。。